近期,龍鋼公司軋鋼工序緊扣硬仗工作清單,從技術(shù)創(chuàng)新上下功夫,尋找節(jié)能降耗“金點(diǎn)子”,深挖內(nèi)部降本增效新動(dòng)能,讓“小技改”發(fā)揮“大作用”,不斷提升精細(xì)化管理水平。
一場(chǎng)“油然新生”的進(jìn)修之旅
為解決線材生產(chǎn)過(guò)程中液壓油、潤(rùn)滑油泄漏導(dǎo)致設(shè)備故障及費(fèi)用增加的問(wèn)題。該工序成立攻關(guān)小組,對(duì)油品安全有效儲(chǔ)存措施進(jìn)行研討后,以原吐絲機(jī)保護(hù)罩液壓站閑置油箱作為基礎(chǔ),巧妙地加裝粗濾筒、精濾筒以及循環(huán)油泵,開發(fā)出油品過(guò)濾凈化裝置。該裝置的核心在于對(duì)回收后的污染油品進(jìn)行處理,降低揮發(fā)性物質(zhì)釋放。同時(shí)采用加熱工藝使油品溫度達(dá)到適宜凈化的溫度范圍,通過(guò)過(guò)濾技術(shù)、除水凈化等過(guò)程,進(jìn)一步提升潤(rùn)滑油的潔凈度和穩(wěn)定性,從而達(dá)到油品凈化、循環(huán)利用的目的。據(jù)統(tǒng)計(jì),該裝置使用后,每月可處理污染油品6至8桶,凈化后的油品重新投入到生產(chǎn)中,年創(chuàng)效20余萬(wàn)元。
一場(chǎng)“電力十足”的創(chuàng)新之旅
為確保電氣設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,該工序針對(duì)線材B線精軋電機(jī)勵(lì)磁線接頭松動(dòng)的問(wèn)題進(jìn)行排查治理。攻關(guān)小組通過(guò)測(cè)量和繪制圖紙,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察分析,發(fā)現(xiàn)精軋勵(lì)磁繞組的引出線受高溫環(huán)境影響發(fā)生了氧化反應(yīng),導(dǎo)致線徑逐漸減小,影響電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,攻關(guān)小組對(duì)電機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),拆除氧化老舊線路,對(duì)精軋勵(lì)磁繞組的引出線進(jìn)行延長(zhǎng)處理,發(fā)現(xiàn)電機(jī)在連續(xù)運(yùn)行72小時(shí)后,精軋電機(jī)勵(lì)磁線的溫度下降25℃左右,不僅滿足電機(jī)高強(qiáng)度運(yùn)轉(zhuǎn)需求,而且可節(jié)約外委費(fèi)用7.94萬(wàn)元。
點(diǎn)滴降成本,分秒增效益。龍鋼公司軋鋼工序?qū)⒗^續(xù)以提高經(jīng)濟(jì)效益為突破點(diǎn),以節(jié)能降耗為著力點(diǎn),在細(xì)微之處尋找降本增效新機(jī)遇,通過(guò)精細(xì)化管理和技術(shù)創(chuàng)新,不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程,助推公司打贏十大硬仗。(龍鋼公司 張亞寧)