今年以來,漢鋼公司燒結(jié)廠積極強(qiáng)化職工“與企業(yè)共命運(yùn)、同榮辱”責(zé)任意識,引導(dǎo)職工堅(jiān)持過“窮日子”“苦日子”,在自己工作崗位上厲行節(jié)約、創(chuàng)新創(chuàng)效,管控經(jīng)營成本,實(shí)現(xiàn)降本增效。
“自己能干,自己干!”
面對當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)營挑戰(zhàn),漢鋼公司燒結(jié)廠全體干部職工深刻認(rèn)識到自身責(zé)任重大,積極強(qiáng)化身份認(rèn)同,提升主人翁意識。將節(jié)支降本的理念深植于心,踐行于日常工作的每一個細(xì)節(jié)中,用實(shí)際行動不斷探索最“儉”之法。
進(jìn)入冬季,為保持燒結(jié)過程料溫穩(wěn)定,混合機(jī)熱水需要不斷通過蒸汽進(jìn)行預(yù)熱。然而,這一過程中蒸汽消耗量大,且保溫效果難以持久。為應(yīng)對這一難題,燒結(jié)廠專業(yè)技術(shù)人員主動出擊,通過深入現(xiàn)場調(diào)研和測繪,根據(jù)實(shí)際需求量身定制了一個加熱箱,加裝在了1#燒結(jié)機(jī)尾部。在加熱箱內(nèi),使用鋼板制作倒浪板,并設(shè)置了φ65的進(jìn)水口與出水口。不僅充分收集了單輥破碎過程中產(chǎn)生的余熱,還使循環(huán)水在箱體內(nèi)通過倒浪板加熱后,能夠階段性地送至熱水箱。這樣一來,熱水箱不僅降低了蒸汽的用量,而且多余的蒸汽還能通過回收鍋爐進(jìn)行回收發(fā)電。這次自主改造不僅成功滿足了生產(chǎn)所需,更實(shí)現(xiàn)了余熱發(fā)電量的大幅提升,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效約104萬元。
“有‘利’可圖,咱就干!”
“細(xì)算賬、算好賬,常想‘苦日子’,管好‘錢袋子’”早已成為燒結(jié)廠干部職工的工作新常態(tài)。
連日來,燒結(jié)廠開展皮帶專項(xiàng)檢查行動。本著“皮帶撒料即是事故,事故就是最大浪費(fèi)”的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度,對現(xiàn)場皮帶下料口偏移、皮帶機(jī)跑偏、刮料板等皮帶機(jī)本體及其附件進(jìn)行為期兩個月的集中整治。
混1#和混2#皮帶,因受作業(yè)環(huán)境和運(yùn)輸物料的雙重影響,平均每四個月就需更換一次。為了延長皮帶的使用壽命,該廠通過行業(yè)對標(biāo)和崗位調(diào)研,決定對這兩條皮帶進(jìn)行自主改造。在機(jī)頭安裝配重式刮料板裝置,利用自重減少皮帶在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的磨損。同時,利用計(jì)劃停機(jī)時間,及時調(diào)整皮帶防跑偏擋輪,減少皮帶跑偏造成損失。經(jīng)過這一系列改造措施,混1#和混2#皮帶的使用壽命得到了顯著延長,達(dá)到了原來的1.5倍,可節(jié)省備件材料費(fèi)用近11萬元。
“消除浪費(fèi),用心干!”
面對脫硫脫硝一燒熱循環(huán)風(fēng)機(jī)電耗居高不下的問題,每日電耗增量超過3000千瓦/時,且運(yùn)行電流相較于二燒高出7A,采取措施降低能耗已成了當(dāng)務(wù)之急。
為此,燒結(jié)廠迅速組織5名專業(yè)技術(shù)人員開展專項(xiàng)攻關(guān)。經(jīng)過深入研究,制定了一套標(biāo)準(zhǔn)化的開機(jī)操作流程。要求將風(fēng)門開度調(diào)至最小后再進(jìn)行開啟,以此降低啟動時的電流消耗。同時,為了保持設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài),定期對風(fēng)門執(zhí)行器的軸承進(jìn)行潤滑保養(yǎng)。
同步對解析塔頂部漏點(diǎn)問題進(jìn)行處理,修復(fù)頂部倉壁的漏點(diǎn),再使用高溫密封膠對所有焊縫進(jìn)行了粘補(bǔ)。修復(fù)完成后,對頂部氮?dú)饬髁窟M(jìn)行了最大值的測試,未發(fā)現(xiàn)任何滲漏現(xiàn)象。目前,一燒熱循環(huán)風(fēng)機(jī)的日電耗量已經(jīng)顯著降低,較之前降低了3742度電,每月可節(jié)約電費(fèi)約6.6萬元。(陳曉蒙)