“0.91、1.22、1.16”這一串串看起來微不足道的數(shù)字,對漢鋼公司燒結(jié)廠而言卻是一個個意義非凡的記錄。
主題教育開展以來,該單位將學(xué)習(xí)新思想轉(zhuǎn)成果化為科技創(chuàng)新謀發(fā)展的不竭動力,以降本增效為切入點,大力開展技術(shù)創(chuàng)新項目,在助力企業(yè)扭虧增盈高效發(fā)展的過程中輸入燒結(jié)力量。
該單位在技術(shù)進步的道路上持續(xù)摸索,對兩臺燒結(jié)機產(chǎn)能提升、質(zhì)量突破不懈攻關(guān),歷經(jīng)數(shù)十次對標、實驗、創(chuàng)新……返礦率降低了0.91%,固燃單耗降低了1.22kg/t,熔劑成本降低了1.16元/t。這看似微小的指標變化,帶來的是產(chǎn)能提升2.3%,降本增效688萬元。
“創(chuàng)新驅(qū)動是形勢所迫。”面對當(dāng)前市場形勢,漢鋼公司主動作為,在鐵前降本工作上注入技術(shù)創(chuàng)新活力,釋放無限動能。
作為鐵前降本的首道工序,該單位緊盯各項先進指標,完成一系列科技創(chuàng)新和技術(shù)改革。本著“企業(yè)沒有垃圾,只有放錯地方的資源”的理念,燒結(jié)廠將回收物料除塵灰作為含鐵原料重新配加至原料工序。并將原有的一次配料配加方式調(diào)整為氣力輸灰及吸排罐車輸送,在實現(xiàn)環(huán)保超低排放要求的同時,更加穩(wěn)定了原料成分,實現(xiàn)降本目標。
根據(jù)除塵灰成分不同,將除塵灰分類堆儲,分開配加使用,以確保燒結(jié)用含鐵料成分的穩(wěn)定,有害元素達標。充分利用燒結(jié)環(huán)境粉塵的CaO含量及高爐重力粉塵富含的C含量,建立燒結(jié)熔劑、燃料平衡模型,根據(jù)燒結(jié)環(huán)境粉塵及高爐重力粉塵的配加量,匹配調(diào)整燒結(jié)熔劑、燃料的配加量,從而降低熔劑、固體燃料消耗。該項研究與實踐響應(yīng)陜鋼集團“雙碳”目標,實現(xiàn)冶金粉塵的清潔運輸及降低燃料消耗,每月可降低成本25萬元。
“創(chuàng)新的實質(zhì)效果是優(yōu)勝劣汰、破舊立新。”在著力建設(shè)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系的過程中,該單位注推陳出新,不斷完善,促進各工序數(shù)據(jù)模型全面應(yīng)用。
穩(wěn)定生產(chǎn)過程和質(zhì)量指標的前提是穩(wěn)定供料配料。在應(yīng)對料垛置換方面,對前期自主建立的BLOCK堆料測算模型繼續(xù)完善,將出現(xiàn)單品種物料實際成分與預(yù)期配料測算成分存在的偏差繼續(xù)縮小幅度,代入模型測算后,在料垛堆料過程中微調(diào)堆料配比,確保實際成分與測算成分穩(wěn)定。調(diào)整后料垛成分測算準確率達提升17.75%,為燒結(jié)礦指標窄區(qū)間控制提供科學(xué)的理論指導(dǎo)。
圍繞鐵前成本再降5元錢的目標,燒結(jié)廠從降低熔劑、燃料成本入手,再度創(chuàng)新。一方面根據(jù)不同石源質(zhì)量和煅燒成分預(yù)算,用現(xiàn)場檢測生石灰粉消化時間與化驗結(jié)果建立模型,對生石灰粉CaO含量不同區(qū)間的粉倉堆放,并搭配使用,減少部分生石灰粉質(zhì)量波動集中影響燒結(jié)過程控制和燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定。另一方面根據(jù)不同種類外購焦末固定碳的差異性,按目標固定碳模型測算配加比例,確保燒結(jié)礦指標實現(xiàn)窄區(qū)間控制。通過此舉,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率提升約3%、FeO穩(wěn)定提升約5%。
“實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,最根本的是要增強自主創(chuàng)新能力。”圍繞KPI指標,該單位最大限度解放和激發(fā)科學(xué)技術(shù)促發(fā)展的巨大潛能,多點開花,全面助推降本增效
對燒結(jié)機料面蒸汽管道布局重新優(yōu)化,在指定風(fēng)箱正上方噴吹蒸汽,進一步提升風(fēng)箱溫度,補充燒結(jié)熱量,為降低固體燃料消耗創(chuàng)造有利條件。優(yōu)化改造后,焦末配比降低約0.05%,測算可降低固體燃料消耗0.8kg/t。
結(jié)合原料結(jié)構(gòu)及季節(jié)氣溫的變化,修訂熔劑成本控制模型,結(jié)合原料原始粒度、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)等多方面因素,靈活調(diào)整熔劑結(jié)構(gòu),確保熔劑成本目標順利完成,再創(chuàng)新低。
針對外圍條件變化,強化過程管控。制定、修訂各類異常情況的生產(chǎn)操作控制標準,并對標準的有效性及時驗證、糾偏、完善,確保外圍條件變化后生產(chǎn)操作穩(wěn)定受控。上半年燒結(jié)礦入爐率較目標值提升了5個百分點,成功開拓出了一條燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量和成本‘攜手共進’的創(chuàng)效之路。”
“面對新形勢新挑戰(zhàn),我們必須加快從要素驅(qū)動為主向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展轉(zhuǎn)變,發(fā)揮科技創(chuàng)新的支撐引領(lǐng)作用,推動實現(xiàn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展。”在持續(xù)攻堅降本增效的過程中,自主創(chuàng)新,技術(shù)進步無疑是一把利刃,漢鋼公司燒結(jié)廠通過科技創(chuàng)新帶動各項經(jīng)濟技術(shù)指標不斷刷新記錄,持續(xù)保持在行業(yè)高水平行列,為鐵前生產(chǎn)與降本的同步達效提供強大支撐,為企業(yè)發(fā)展與穩(wěn)定貢獻不竭力量。(漢鋼公司 陳曉蒙 王軼韜)