“0.91、1.22、1.16”這一串串看起來微不足道的數(shù)字,對(duì)漢鋼公司燒結(jié)廠而言卻是一個(gè)個(gè)意義非凡的記錄。
主題教育開展以來,該單位將學(xué)習(xí)新思想轉(zhuǎn)成果化為科技創(chuàng)新謀發(fā)展的不竭動(dòng)力,以降本增效為切入點(diǎn),大力開展技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目,在助力企業(yè)扭虧增盈高效發(fā)展的過程中輸入燒結(jié)力量。
該單位在技術(shù)進(jìn)步的道路上持續(xù)摸索,對(duì)兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能提升、質(zhì)量突破不懈攻關(guān),歷經(jīng)數(shù)十次對(duì)標(biāo)、實(shí)驗(yàn)、創(chuàng)新……返礦率降低了0.91%,固燃單耗降低了1.22kg/t,熔劑成本降低了1.16元/t。這看似微小的指標(biāo)變化,帶來的是產(chǎn)能提升2.3%,降本增效688萬元。
“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)是形勢所迫。”面對(duì)當(dāng)前市場形勢,漢鋼公司主動(dòng)作為,在鐵前降本工作上注入技術(shù)創(chuàng)新活力,釋放無限動(dòng)能。
作為鐵前降本的首道工序,該單位緊盯各項(xiàng)先進(jìn)指標(biāo),完成一系列科技創(chuàng)新和技術(shù)改革。本著“企業(yè)沒有垃圾,只有放錯(cuò)地方的資源”的理念,燒結(jié)廠將回收物料除塵灰作為含鐵原料重新配加至原料工序。并將原有的一次配料配加方式調(diào)整為氣力輸灰及吸排罐車輸送,在實(shí)現(xiàn)環(huán)保超低排放要求的同時(shí),更加穩(wěn)定了原料成分,實(shí)現(xiàn)降本目標(biāo)。
根據(jù)除塵灰成分不同,將除塵灰分類堆儲(chǔ),分開配加使用,以確保燒結(jié)用含鐵料成分的穩(wěn)定,有害元素達(dá)標(biāo)。充分利用燒結(jié)環(huán)境粉塵的CaO含量及高爐重力粉塵富含的C含量,建立燒結(jié)熔劑、燃料平衡模型,根據(jù)燒結(jié)環(huán)境粉塵及高爐重力粉塵的配加量,匹配調(diào)整燒結(jié)熔劑、燃料的配加量,從而降低熔劑、固體燃料消耗。該項(xiàng)研究與實(shí)踐響應(yīng)陜鋼集團(tuán)“雙碳”目標(biāo),實(shí)現(xiàn)冶金粉塵的清潔運(yùn)輸及降低燃料消耗,每月可降低成本25萬元。
“創(chuàng)新的實(shí)質(zhì)效果是優(yōu)勝劣汰、破舊立新。”在著力建設(shè)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系的過程中,該單位注推陳出新,不斷完善,促進(jìn)各工序數(shù)據(jù)模型全面應(yīng)用。
穩(wěn)定生產(chǎn)過程和質(zhì)量指標(biāo)的前提是穩(wěn)定供料配料。在應(yīng)對(duì)料垛置換方面,對(duì)前期自主建立的BLOCK堆料測算模型繼續(xù)完善,將出現(xiàn)單品種物料實(shí)際成分與預(yù)期配料測算成分存在的偏差繼續(xù)縮小幅度,代入模型測算后,在料垛堆料過程中微調(diào)堆料配比,確保實(shí)際成分與測算成分穩(wěn)定。調(diào)整后料垛成分測算準(zhǔn)確率達(dá)提升17.75%,為燒結(jié)礦指標(biāo)窄區(qū)間控制提供科學(xué)的理論指導(dǎo)。
圍繞鐵前成本再降5元錢的目標(biāo),燒結(jié)廠從降低熔劑、燃料成本入手,再度創(chuàng)新。一方面根據(jù)不同石源質(zhì)量和煅燒成分預(yù)算,用現(xiàn)場檢測生石灰粉消化時(shí)間與化驗(yàn)結(jié)果建立模型,對(duì)生石灰粉CaO含量不同區(qū)間的粉倉堆放,并搭配使用,減少部分生石灰粉質(zhì)量波動(dòng)集中影響燒結(jié)過程控制和燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定。另一方面根據(jù)不同種類外購焦末固定碳的差異性,按目標(biāo)固定碳模型測算配加比例,確保燒結(jié)礦指標(biāo)實(shí)現(xiàn)窄區(qū)間控制。通過此舉,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率提升約3%、FeO穩(wěn)定提升約5%。
“實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,最根本的是要增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。”圍繞KPI指標(biāo),該單位最大限度解放和激發(fā)科學(xué)技術(shù)促發(fā)展的巨大潛能,多點(diǎn)開花,全面助推降本增效
對(duì)燒結(jié)機(jī)料面蒸汽管道布局重新優(yōu)化,在指定風(fēng)箱正上方噴吹蒸汽,進(jìn)一步提升風(fēng)箱溫度,補(bǔ)充燒結(jié)熱量,為降低固體燃料消耗創(chuàng)造有利條件。優(yōu)化改造后,焦末配比降低約0.05%,測算可降低固體燃料消耗0.8kg/t。
結(jié)合原料結(jié)構(gòu)及季節(jié)氣溫的變化,修訂熔劑成本控制模型,結(jié)合原料原始粒度、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)等多方面因素,靈活調(diào)整熔劑結(jié)構(gòu),確保熔劑成本目標(biāo)順利完成,再創(chuàng)新低。
針對(duì)外圍條件變化,強(qiáng)化過程管控。制定、修訂各類異常情況的生產(chǎn)操作控制標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的有效性及時(shí)驗(yàn)證、糾偏、完善,確保外圍條件變化后生產(chǎn)操作穩(wěn)定受控。上半年燒結(jié)礦入爐率較目標(biāo)值提升了5個(gè)百分點(diǎn),成功開拓出了一條燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量和成本‘攜手共進(jìn)’的創(chuàng)效之路。”
“面對(duì)新形勢新挑戰(zhàn),我們必須加快從要素驅(qū)動(dòng)為主向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展轉(zhuǎn)變,發(fā)揮科技創(chuàng)新的支撐引領(lǐng)作用,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展。”在持續(xù)攻堅(jiān)降本增效的過程中,自主創(chuàng)新,技術(shù)進(jìn)步無疑是一把利刃,漢鋼公司燒結(jié)廠通過科技創(chuàng)新帶動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不斷刷新記錄,持續(xù)保持在行業(yè)高水平行列,為鐵前生產(chǎn)與降本的同步達(dá)效提供強(qiáng)大支撐,為企業(yè)發(fā)展與穩(wěn)定貢獻(xiàn)不竭力量。(漢鋼公司 陳曉蒙 王軼韜)